当初,我建议芯棒挤包能否在未硫化前按尺寸剥去芯棒两端多余的防护套,这样的话既能节省原材料,又能为下道工序省去不少的工作量。 为严谨起见,我专门做了些试验,试验证明:每只Φ18的芯棒剥下两端多余的护套能省胶料一两左右,也就是说,每100支110kV产品,最起码能省5公斤胶料,我剥下后组装车间不用再修砂,或者说,他们再修就简单多了。 我便向丁主任汇报,丁主任鼓励我说这是好事,你写一个书面建议。最后,丁主任拿着建议、带着我一起去找吴总,吴总看了后说:“你干吧,我支持你干好这件事,你在落实的时候有什么问题和需要什么工具你就说,我们会大力支持你。”吴总还很严肃的说,我们会大力支持你这件事,干成你就是大功臣。 领导的鼓励变成了责任,我必须把这件事落实下来,否则就对不起我这个岗位,就辜负了公司领导对我的信任和支持。 在接下来的试验中,前前后后,还是遇到了不少的困难,但我只要想起了吴总和丁主任对我说的话,我就想尽办法解决。刚开始剥胶,我们利用烘房的架子,硫化前的棒在架子上放好,我们就站在架子两端剥胶。当时剥胶的工艺和工具都还没有优化,剥胶的人,一手拿着刀子,一手拿着“比子”(芯棒头做的比例尺),剥得不是很快。挤一根500kV的,我剥一根还可以,但挤一根短一些的,我们的速度就跟不上了。 再后来,又发现放在架子上的没有硫化的棒,在剥胶的时候也很容易掉下来。如果是排放了几层棒,上面掉一根,下面好几棒就都砸坏了,这可是个大问题。 为此,我想出,在挤包机旁边做两个架子,挤一根,放一根、剥一根,既省时又省力,还解决了容易掉棒的问题。这个想法很快得到丁主任和吴总的支持,机修班的苏主任、周旭东师傅和老李师傅加班为我们做好了架子。苏主任还说,这是对厂里有益的大好事,以后你有什么需要就来,我们随时为你做好你要的东西。我真的好感动,我真诚的跟机修班的师傅们说一声谢谢! 第二天一早有了这两个架子,我们顺利的把200kV的产品两端剥下来了,而且很方便。现在,建议已经落实了,试验已经成了常态的工作,我也松了一口气,总算没有辜负领导的期望。 事后,公司给了我荣誉,但我要说,这件事背后,真正要奖励的人还有很多。吴总和丁主任的鼓励和支持是这件事能够一直做下来的保障和动力,身边同事们,如洪波、周燕姣、赵辉等人的积极参与,机修车间师傅们的无私援助,正是这些人共同的努力,才有这个小小的改进。 有人在帮我总结时说,应该感恩我们的公司有一种鼓励发明、改进的文化,感恩公司有一种创新的文化,我想是这样的:在改进过程中,上至董事长王总,下至周边车间的同事,都曾专门到我们工序关心这件事,我再一次地感谢这种文化,这种氛围。
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